济北采油管理区水井扶停助力效益上产
今年以来,胜利油田鲁明公司济北采油管理区在“水井扶停+流线调整”“水井扶停+增压注水”“水井扶停+优化地面管理”等方面效果显著。截至目前,管理区水井开井138口,产量对比扶停前提升21吨/天,7个区块地层能量得到有效补充。
曲104-斜611单元总水井数6口,开井仅1口,产量逐渐下降。针对该区块井网适应性差、注采井距不均衡、动用不均衡、水驱效果变差等问题,技术人员深入开展剩余油研究,结合扶停水井开展流场调整一体化治理。
技术人员对停注水井重新划分层系井网,按开发需求分类开展封堵高耗水层、补孔等层系归位的扶停措施,水井开井数从年初的1口增加至5口,单元日产油量由12.3吨提升至18.6吨。
曲9-斜198井组因储层泥质含量高,地层易堵塞,水井曲9-斜198井欠注,油井液量不断下降。针对井组存在的注入难度大、能量亏空大等开发问题,技术人员认真总结相邻区块水井增注措施,采用小排量增压泵开展增压增注,通过高注采比短期快速补能的方式,对该井实施单体增压注水,12个月累计注水1万立方米。目前,管理区共实施“水井扶停+增压注水”13井次,累计增油约1800吨。
扶停水井治标不治本,控制水井躺井才是问题的根本。为此,技术人员对所有水井躺井原因进行盘点,分类统计后发现,导致水井停注的因素主要为出砂、结垢管柱卡等因素。
停开泵的压力波动导致地层回吐出砂,这是水井出砂的主要原因。技术人员精准制定出砂水井“一井一策管理指导书”,对曲9沙河街易出砂的30口井安装高质量双单流阀,防止地层回吐。
结垢井表现为测调时遇阻,以前出现这种情况,只能提前停注进行检管,这导致停注时间长、费用高,影响注水效果。技术人员通过对近两年所有结垢井进行统计分析,深化防垢工作质量,同时配合不动管柱连续油杆通井开展测调遇阻治理,全面提高水井时率。自7月份实施以来,该管理区水井停井数较去年同期减少4井次/月,进一步提高油藏经营管理水平。(大众新闻记者顾松通讯员李焕)
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