近日,霍尔辛赫煤业井下机电队立足岗位实际,积极开展“五小”创新,成功研发自制链条拆链器,有效解决了传统拆链作业的诸多弊端,提升了检修效率。
霍尔辛赫煤业井下机电队负责管辖4台除铁器,作为井下生产关键辅助设施,其稳定运行直接关系到生产连续性。长期运行中,除铁器链条易松动,需及时拆除连接环调整,而传统拆链方法定位不准、操作繁琐费力、销轴顶出困难,既影响检修效率,又增加了作业人员劳动强度和安全风险。
针对这一痛点,井下机电队积极响应“五小”创新号召,组织技术骨干专题攻关,成功自制链条拆链器。该装置利用井下废旧螺丝、钢板、钢筋边角料焊接而成,核心采用螺纹顶针设计,可灵活调节,适配不同厚度链条,操作便捷,有效解决了传统方法的弊端,实现了废旧物资再利用,大幅降低制作成本。
该装置投入使用后成效显著,除铁器链条拆装效率提升60%以上,彻底改变检修费时费力现状,延长了工具使用寿命,为除铁器稳定运行筑牢保障。同时,此次创新实践既践行提质增效理念,也彰显了霍尔辛赫煤业职工自主创新、攻坚克难的担当,为井下生产安全高效推进注入了新动力。
文/图 王文琪 李俊杰
