同花顺 Logo
AIME助手
问财助手
从一根锚杆的“瘦身” 看焦家金矿增效“三级跳”
2026-04-02 22:25:48
分享

在矿山,成本就像海绵里的水,只要肯挤,总还是有的。这句话在焦家金矿得到了生动的验证。2026年以来,这个老牌金矿不搞“大干快上”的声势浩大,反而钻进“针头线脑”里做起了文章。从一根锚杆的“瘦身”,到一台小车的“上岗”,再到一场与停电事故的“赛跑”,焦家金矿用一套组合拳,打出了一条生动的降本增效之路。

第一跳:让锚杆“瘦身”

让成本“脱水”

在焦家金矿的支护材料库,一场关于“毫米级”的较量刚刚分出胜负。

“可别小看这薄了不到1毫米的钢板,这里面藏着真金白银。”管理人员指着一根崭新的管缝式锚杆,给笔者算了一笔账。

过去,为了确保绝对安全,支护材料往往倾向于“肥梁胖柱”。但焦家金矿这次决定打破砂锅问到底:安全裕度到底有多大?能不能既保安全又不浪费?

为此,该矿联合多部门翻阅了《金属非金属矿山安全规程》等国标,像做学术研究一样对锚杆带钢厚度进行专项论证。最终,他们大胆推行了锚杆的“轻量化生产”。

效果立竿见影:2米规格的锚杆,单件成本下降2.55元,材料瘦身了近12%;1.8米的锚杆也不甘示弱,节约率同样逼近12%。

“这就好比咱们人减肥,减的是赘肉,强健的是筋骨。”正是这种“以小博大”的精益求精,让看似不起眼的“小改进”,撬动了百万级的“大节约”。

第二跳:给工人“配车”

为安全“加码”

如果说锚杆的优化是跟钢板“较劲”,那么在选矿车间,则是一场充满温情的“减负革命”。

长期以来,选矿车间的维修工老周有个“老伙计”——重达几百斤的油桶。以往,他和工友要两人配合,喊着号子,花3分钟才能把一个油桶挪到指定位置,不仅累得满身汗,稍有不慎还有砸脚的风险。高空作业更是“极限挑战”,搭脚手架、铺跳板,准备工作就得忙活半天。

现在,老周有了新搭档。随着DT350型液压油桶搬运车的入场,这个“铁疙瘩”张开机械臂,轻轻一抱,油桶就乖乖就范。以前两人3分钟的活儿,现在老周自己几分钟就干完了,效率飙升70%。他拍着车身笑道:“这家伙力气大,还不喊累,是我的‘黄金搭档’。”

而在车间上空,另一场变革也在发生。SJYZ-0810型升降作业平台取代了叮叮当当的脚手架。原来搭架子需要两小时的高空维修,现在半小时搞定,不仅没了安全盲区,工作效率也翻了几番。

这一台台新设备的投用,看似是花钱,实则是在“赚人”——把员工从繁重的体力劳动中解放出来,把安全隐患从作业环境中驱逐出去。这种“机械化换人、智能化减负”的实践,实现了“减人、增效、保安全”的多重效益。

第三跳:与停电“赛跑”

向管理“要粮”

矿山生产最怕什么?突发停电。尤其是充填站,一旦停电,输送管道里的料浆瞬间凝固,生产大受影响。

技术人员对焦家分矿充填站的5套搅拌系统进行了一场“全流程解剖”。最终,一个巧妙的思路诞生了:把磁力开关、断电自动开启式电动球阀和手动球阀串联起来。

这相当于给系统装上了一个“条件反射”神经。一旦突发停电,磁力开关失电跳闸的瞬间,电动球阀就像被针刺到一样,15秒内自动弹开,应急供水阀门立刻开启,高压水涌向管路,将还没来得及凝固的料浆冲刷得一干二净。

就这么一个小小的自动化逻辑优化,却避免了每次70多万元的管路更换费用。曾经令人头疼的“突发事故”,在技改面前变得“风轻云淡”。

技改解决了应急之需,而管理的精细化则着眼长远。在焦家金矿的无轨备件库,一场“6S可视化革命”让这里变成了“样板间”。3428种备件,每一颗螺丝、每一个零件都有了自己的“身份证”。货架实行“五五摆放法”,横平竖直,像仪仗队一样整齐。更厉害的是,每一件备件都实现了“一物一码一图”的精准匹配,手机一扫,照片、型号、库存位置一目了然。

“以前找个偏门配件,得翻箱倒柜半小时,现在看着导航图,五分钟到手。”库管员的话语里满是自豪。

焦家金矿的“降本增效”没有一句空洞的口号,有的只是一个个看得见、摸得着的生动细节。而这,也正是他们在高质量发展道路上,越走越稳、越走越轻快的秘诀。

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571涉企侵权举报

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME
举报举报
反馈反馈