4月20日,长材事业部顺利完成38CrMoAl合金结构钢的首次试制任务,进一步拓展了钢材生产版图,提升了产品市场竞争力。
38CrMoAl钢具有高强度、高耐磨性,市场需求广泛,是加工注塑机螺杆与套筒的核心优质材料。
为确保首次生产一次成功,长材事业部详细制定《38CrMoAl转炉、精炼第一次生产操作设计方案》,做足充分准备。在钢包准备方面,为保证喷溅时底吹透气性,生产前将所用钢包底吹硬管全部包裹石棉布,并将钢包下水口全部更换为全新下水口,以保证连铸浇铸过程中的密封效果;技术人员严格控制装入制度与终点指标,采用“前挡+后挡”出钢模式严防下渣,确保出钢碳≥0.07%、磷≤0.013%。精炼工序由于需要大量配加铝块,是本钢种质量控制的核心。面对高铝钢水大量配铝极易大喷溅的安全难题,技术团队采用“分批次、控底吹氩气流量”的加铝工艺,分三批精准加入共1200kg铝块,并配合底吹流量的动态调整(50-350NL/min区间切换),成功维持了白渣状态,确保了深脱氧效果与酸溶铝(Als)目标的精准命中。VD工序则通过强化真空处理与软吹工艺,有效避免了抽真空过程中的喷溅溢渣问题,并将钢中氢含量严格控制在2.0ppm以下,有效保障了钢材内部质量。
针对38CrMoAl钢铝含量高,生产中极易出现保护渣变形、接渣条、钢水絮流等问题,连铸工序提前完善各类生产应急预案,组织全员开展专项培训,确保操作人员熟练掌握应急处置流程,并全面加强现场巡检频次,实时监控生产状态。同时,优化覆盖剂添加方式,开启塞棒抖动功能,从工艺源头把控生产质量,为钢坯顺利浇铸筑牢技术根基。
此次38CrMoAl钢的成功试制,为后续拓展市场、提升核心竞争力奠定了坚实基础。下一步,长材事业部将全面总结本次生产经验,深耕特种钢材生产技术研发,持续优化工(850102)艺管控流程,强化关键工艺执行,不断提升高端特种钢规模化、高品质生产能力,以更优质的产品、更高效的生产效率,为企业高质量发展注入强劲动力。
