5月6日,霍尔辛赫煤业综采一队聚焦3105工作面生产现场痛点难点,立足岗位实际开展小改小革,成功完成退锚机拆卸工具的优化改进,破解作业难题,切实为安全生产赋能、为职工减负,推动提质增效工作在基层落地生根、见行见效。
退锚机是3105工作面退锚作业的核心设备,其卡爪的拆卸效率直接影响整个退锚工序的进度与安全。以往,作业人员拆卸退锚机卡爪时,依赖的是普通卡钳,这种工具与退锚机卡爪结构不匹配,存在诸多弊端,操作时需要多名职工协同发力,不仅费力耗时,而且卡钳极易滑脱,不仅会延误最佳退锚时间,还可能对设备部件造成损伤。
“以前拆一次退锚机卡爪,至少需要两个人折腾一个多小时,还总担心卡钳滑脱伤了设备、伤了人,有时候卡爪卡得紧,拆不开就得扛着设备升井维修,又费工又费力。”综采一队技术员郝超兵谈及以往的操作经历,颇有感触地说道。
为破解这一生产瓶颈,霍尔辛赫煤业综采一队积极响应矿井精益化管理号召,组织技术骨干深入3105工作面现场,结合实际工况反复研究、精准测算,充分结合退锚机的结构特点,自主设计、加工制作了专用叉式拆卸工具。该工具精准匹配退锚机卡爪尺寸,操作简单便捷,能够快速卡合卡爪,实现卡爪的快速、无损拆装,彻底解决了传统工具的诸多弊端。
工具优化后,成效立竿见影,单台退锚机检修时间较以往大幅缩短,原本需要1个多小时的拆卸工作,现在仅需20分钟即可完成,作业效率提升60%以上。职工劳动强度显著降低,无需多人协同发力,单人即可轻松操作,有效降低了劳动力成本。同时,避免了因工具滑脱造成的设备损伤,减少了工具损耗和设备维修成本,彻底改变了以往卡爪拆不开就需升井维修的现状。
此次小改小革不仅破解了现场作业难题,更激发了职工立足岗位创新创效的积极性。在今后的工作中,霍尔辛赫煤业将持续聚焦生产现场,鼓励职工主动参与小改小革、精益创新,把创新活力转化为生产动力。
