采掘接续紧张、设备投入成本高,是当前矿井面临的两大困局。在山东融汇集团阳城煤矿二号井8302轨顺联络巷施工中,一场围绕“转弯”的精益革新,悄然发生。
传统工艺直角/小半径转弯,皮带无法直接搭接,既增加投入,又拉长工期。阳城二号井以精益管理为导向,聚焦“降本、增效、提质、保接续”核心目标,通过大曲率半径转弯精益设计,成功破解行业难题。
精益优化设计,多回采万吨煤炭(850105)。依托与江苏物测队现场交流成果,对前期三维地质资料逐线剖析、构造情况精准再分析,以价值流优化为核心重构8302工作面设计方案,最大化盘活煤炭(850105)资源,多回采煤炭(850105)约1万吨,可增收800万元,把资源价值最大化的精益理念落到实处。
精简设备投入,剔除冗余消耗。摒弃传统“转弯+转载”冗余设计,以消除浪费为原则,采用大曲率半径转弯方案,实现主运皮带直接跨越转弯段连续运行,剔除转载皮带冗余环节,减少一套转载运输设备购置与安装,节约成本数十万元。同时砍掉设备维护、电力消耗等后续浪费,从源头降低全周期(883436)运营成本,践行“少投入、多产出”精益理念。
压缩施工周期(883436),抢回一周时间。紧扣矿井采掘接续紧迫需求,运用精益工期、连续作业、消除等待的管理思路,大曲率转弯方案实现掘进工作面连续施工,无需停工安装皮带,消除施工等待浪费,节省工期至少一周,以时间价值创造为8302轨顺按期完工、工作面平稳接续筑牢坚实保障。
精益安全运营,接力变为直达。针对传统转弯皮带跑偏、撒煤、撕带及转载点堆煤等痛点,采用自动纠偏托辊组+侧向挡辊限位精益配套设计,将煤炭(850105)运输由“分段接力”优化为“一机直达”,彻底消除转载环节故障隐患。运输系统更简洁顺畅,巡检维护工作量大幅减少,开机率与运输效率显著提升,让精益安全成为高产高效的坚强底座。
一项精益革新,破解多重难题;一套优化方案,激活全链效能。此次大曲率半径转弯精益实践,是精益管理与技术创新深度融合的成功案例。下一步,阳城二号井将固化推广该经验,在符合条件的采区全面应用转弯皮带连续运输工艺,不断把精益管理转化为安全效益、生产效益、经济效益,以技术创新驱动安全高效发展,为矿井高质量发展注入强劲动能。
文/图丨李盈盈郭亮黄聪(阳城煤矿二号井)
