上午十点半,八一钢铁(850106)炼钢厂150吨连铸作业区,交接班后的片刻宁静,被一阵急促的电话铃声骤然打破。
“腾工,1号连铸机3流喷嘴又不出水了!”对讲机里,操作工的声音满是焦急。
腾飞迅速保存好电脑上的工作内容,放下鼠标,快步赶往故障现场。这已是本周内,1号连铸机第四次因喷嘴堵塞报修。他蹲在设备旁,看着拆下的喷嘴——细密的杂质将过滤网堵得密不透风。
“又是这个顽疾。”腾飞心中暗自思忖。
腾飞观察流量计变动情况
这一设备难题,已困扰作业区许久。150吨1号连铸机二冷水总管仅配备一组过滤精度200微米的过滤器,支管未设任何过滤装置,杂质毫无阻碍地涌入喷嘴,频繁引发堵塞。之前,该连铸机平均每月需更换100余个喷嘴,单个喷嘴成本370元,仅喷嘴采购一项,年开销就近十多万元。此外,停机更换喷嘴打乱生产节奏、人工反复检修耗费工时,隐性损失更是难以估量。
他围着设备反复勘察,脑海中不断思索:能否为二冷水支管加装过滤装置?可现场管线布局紧凑,常规过滤器体积庞大,根本无安装空间;若改造管道,不仅投入高昂,还需长时间停机,这对满负荷生产的作业区而言,根本无法承受。
那段时间,腾飞一心扑在难题上,吃饭、走路都在琢磨方案,连梦中都浮现着过滤器的模样。他翻遍作业区备件库,又前往2号连铸机区域“寻宝”,一套闲置多年的二冷水管道及阀门,让他眼前一亮——这些废旧配件尺寸适配,稍加改造便可投入使用。
腾飞(中)同现场作业人员核对设备型号
腾飞第一时间将想法汇报给作业区,与骨干团队研讨时,有人支持,也有人心存疑虑:“这些配件闲置数年,能否正常使用还是未知数。”
腾飞没有多言,当即带领同事用手推车将废旧配件运出,逐件清理、检测、试压。锈蚀的阀门,拆解后精心除锈打磨;存有杂质的管道,用高压水枪反复冲洗。整整两天奋战,这套“沉睡”的废旧配件,被他修复至可用状态。
硬件就位后,内件选型成为关键。常规配件无法适配,腾飞查阅资料、咨询厂家,还通过自媒体平台筛选,最终选定一款体积小、易拆装、过滤精度达标的Y型过滤内网。他向作业区申报了10套配件,利用设备停机间隙,逐一对1号连铸机10个流的二冷水支管完成加装。施工中最具挑战的,是在极短停机时间内,精准切割二冷水主管路,将预装Y型过滤器的管路与主管、支管焊接安装,同时确保焊接密封无渗漏、不耽误生产开机。
首次安装当天,腾飞全程驻守现场。工人操作时,他俯身紧盯接口密封性;设备试运行,他贴紧管壁聆听水流声响。直至所有喷嘴出水均匀、水压稳定,他才直起身,长舒一口气。
“成了!”Y型过滤器投用后,效果立竿见影。以往更换喷嘴需长时间停机,如今仅利用换中包的间隙,便可拆下滤网清洗。操作工纷纷反馈:“以前喷嘴总堵,现在一两个月都不用操心。”
数据印证着改造成效:2024年以来,月均更换喷嘴110余个,改造后至当年底,喷嘴堵塞率降低90%以上,月均更换量大幅锐减。经核算,每月可节约成本仅2万元。看着数据报表,腾飞淡然一笑,在他看来,这算不上惊天动地的创新,只是多跑了几次现场、多翻了几页资料、多追问了几个问题。
如今,这项“废”里淘“金”的技改成果,已入选炼钢厂算账经营优秀案例。而腾飞也通过不断的创新攻关,荣获了机械冶金建材(850107)行业等多项创新成果。现在,他又开始探寻新的降本增效点——连铸机的其他部位,还有哪些被忽视的效益可以“捡”回来?
文图:张生盛
