河曲露天煤业:以创新改善实现焊割作业“三提升”利好

2026-05-29 00:12:13
分享
AIME

问财摘要

1、河曲露天煤业推进精益创新项目—导轨定位式半自动电焊气割设备研究与应用,成功实现传统作业模式向安全化、高效化、集约化的迭代升级,达成安全、效率、成本的“三赢”目标。 2、该项目成效显著:操作人员可实现2米外远程作业,提升作业安全;切割精度提升,配件打磨修正时间缩短,提升作业效率;自主改造相比采购同类便携式数控等离子切割机可节约成本,提升成本管控能力。
免责声明 内容由AI生成
文章提及标的
3M--

近期,河曲露天煤业立足维修作业实际,主动推进精益创新项目—导轨定位式半自动电焊气割设备研究与应用,成功实现传统作业模式向安全化、高效化、集约化的迭代升级,达成安全、效率、成本的“三赢”目标。

在设备维修作业过程中,经常需自制非标设施和配件,传统手工切割焊接(如氧气—乙炔切割)存在作业效率低精度差、人员劳动强度大、安全系数不高等问题,主要症结在于依赖人工经验,缺乏标准化控制,而市场上数控等离子切割设备价格昂贵,且无法适配小批量、非标准化作业,难以满足实际需求。

面对这一难题,河曲露天煤业组建攻坚小组,结合现有技术条件与作业需求研究改造方案,对电焊机、气割设备开展针对性改造,创新融入导轨定位与伺服控制系统,成功实现设备半自动化运行。该公司采购直线导轨、控制器等所需配件,组装机械结构与电气系统并加装防溅罩、急停装置等安全防护,通过20余次气割、焊接实操试验持续优化设备性能,最终编制完成设备使用说明书,明确标准化操作规范与作业流程、安全要求,便于使用与推广。目前,该设备已全面应用于非标配件焊接制作的日常作业。

项目实施后成效显著:操作人员可实现2米外远程作业,从源头杜绝动火作业火花烫伤风险,提升作业安全;切割精度由±3M(MMM)m提升至±1mm,配件打磨修正时间缩短30%,减少无效劳动,提升作业效率;自主改造相比采购同类便携式数控等离子切割机可节约成本0.37万元,以低成本创效益,提升成本管控能力。

文/图韩义刘丹

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号-4
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME
举报举报
反馈反馈