作为新时代炼铁一线的青年技术骨干,鲍宇超始终坚守黄石新兴生产一线岗位,以匠心攻难题、以创新促增效、以担当保生产,牵头完成多项技术攻关与设备改造,在工艺优化、节能降碳、资源利旧领域取得显著成效,用实干与实绩展现了新时代青年产业工人的责任与风采。
01
精准随流控脱硫,智能升级提质效
高炉铁水脱硫是炼铁关键工序,传统人工添加方式存在剂量不准、反应不均、浪费突出等问题。针对这一长期存在的技术难题,鲍宇超主动请缨,主导完成了“高炉铁水在线精准随流脱硫系统”的研发与安装调试。
该系统的搭建实现脱硫剂全流程自动化精准投加。系统投用后,脱硫剂消耗明显下降,铁水合格率显著提高,既降低了生产成本,又稳定了产品质量,为后道工序创造了良好条件。
02
余热蒸汽巧利用,烧结降碳促环保
烧结工序是炼铁生产中的能耗和排放重点管控环节,如何在不影响烧结矿质量的前提下降低固体燃料消耗、减少污染物排放,一直是行业关注的焦点。
鲍宇超立足现场实际,创新设计“烧结机料面蒸汽喷射装置”。装置实施后,固体燃料消耗显著下降,二氧化硫、氮氧化物等污染物排放同步降低,实现节能降耗与环保减排双赢,成为公司环保生产与工艺优化的重要实践。
03
闲置设备再盘活,燃料预筛创效益
资源循环利用是降本增效的重要途径。面对老区淘汰下来的辊筛、减速机等闲置设备,鲍宇超没有简单报废处理,而是立足生产实际,提出了系统的利旧改造方案。
他带领团队对原料KK皮带进行技术改造,实现烧结煤的精准预筛分,有效优化了燃料预处理流程。这一改造立竿见影,成功避免了合格细粒煤的过度破碎,年创效益约140万元。
04
铸铁溜嘴巧改进,减少铁损降费用
铸铁机是铁水成型的重要设备,原有铁水溜槽结构在使用过程中容易出现铁水外溅现象,不仅造成铁损增加,还影响现场作业环境与设备使用寿命。
鲍宇超与团队深入现场反复观察、测量与分析,提出“铸铁机四涡旋铁水溜嘴装置”的改进方案,规范铁水流向、减少飞溅冲击,这一看似局部的小改进,带来了实实在在的安全效益、环境效益和经济效益。
扎根一线守初心,匠心赋能启新程。鲍宇超始终以青年技术骨干的责任与担当,深耕炼铁生产一线,以技术创新破解生产难题,以精益实干创造价值效益,在平凡的岗位上深耕细作、锐意进取,用一项项技术突破、一次次提质增效,生动诠释了新时代青年产业工人的奋斗底色与匠人本色。
