今年以来,板材热连轧厂持续深耕精益生产管理,深挖现场降本潜力,靶向消除设备运行“跑冒滴漏”等损耗问题。近日,为彻底解决磨床加油溢油浪费难题,该厂2300产线技术人员立足岗位开展技术攻关,依托ECRS精益分析法与IE防呆改善理念,自主研发托瓦润滑油加满声光报警装置,从源头杜绝油品浪费和现场污染问题。目前该装置已在产线11台磨床全面投用,年节约成本约12万元。
此前,2300产线磨床润滑油加注系统存在设计短板,设备无液位预警功能,油品加注全程依靠人工观察操作。受人为判断偏差、操作习惯等因素影响,润滑油超量加注、溢油渗漏问题频发,不仅造成大量油品无效损耗,增加物料消耗成本,溢出油污还积附在液压站及周边设备,导致现场环境脏乱,额外增加了设备清理、现场保洁和设备维保工作量,长期制约产线精益化、低成本生产。
为彻底破解这一现场难题,产线点检员活用精益改善工具,依托ECRS取消、合并、重排、简化四大改善思路,结合IE七大手法中的防呆法,遵循“规避人为失误、一次作业到位”原则,完成报警装置整体设计改造。本次改造在润滑油箱内部加装浮漂式液位触发机构,当油液加注至设定上限液位时,浮漂随油面抬升并联动触发声光报警,及时提醒操作人员关闭阀门,从硬件层面杜绝超量注油问题。同时,装置增设手动校验功能,点检人员可随时检测报警灵敏度,保障设备长期精准、稳定运行。
目前,该报警装置运行良好,彻底根除现场加油冒油现象,大幅改善液压站及周边设备油污环境,有效降低了设备维保和现场保洁成本,油品消耗大幅压降。经测算,改造后单台磨床每月节约润滑油100公斤,全线11台磨床每月累计节油1.1吨,月节约油品采购费用1.03万元,降本成效可观。
此次改造以小投入实现大收益,是一线职工立足岗位落实精益改善、创新创效的生动实践。下一步,板材热连轧厂将持续推进精益生产,鼓励全员找痛点、做技改,深挖各工序降本空间,以点滴精细化改善汇聚提质增效合力,助力企业高质量发展。
