在巴州钢铁(850106)轧钢厂,要找韩国祝,十有八九得去生产现场。他不是蹲在设备旁仔细观察,就是拿着卡尺对着轧机横梁反复比划。工友们打趣说他“生活在产线里”,他嘿嘿一笑:“看着设备顺畅运转,心里才踏实。”且看韩国祝如何用三把“火”,书写自己的奋斗故事。
第一把火
25块钱的“小改”
省出30分钟的“大账”
韩国祝正在反复调整、实验设备性能
轧机备机是日常操作,但在韩国祝眼里,“常规”中藏着改进空间。两线粗中轧的备机量不小,每台轧机调整横梁要花30分钟,工人围着设备反复拧扳手,时间在不知不觉中流逝。“能不能让横梁直接互换,不用调整?”韩国祝在碰头会上提出这个想法。有人摇头:“多年的老设备,哪那么容易改动。”
韩国祝偏不信。他带领团队蹲守现场,从轧制中心线入手,逐一分析影响横梁中心高的因素。经过反复测量比对,终于找到突破口,加装了一个自锁螺母。改造成本多少?一个自锁螺母,25块钱。效果却立竿见影,同机型轧机横梁实现直接互换,备机时只需摇槽对中,每台节省30分钟。
“25块钱换30分钟,这账划算吧?”韩国祝笑着跟工友算账。更重要的是,他把改造经验固化为标准化操作规范,让“小聪明”变成可复制的“大智慧(601519)”。这就是他的“算账经营”——不是抠门,而是把每一分钱花在刀刃上,每一分钟用到极致。
第二把火
一片刀片背后的“死磕”
去年第四季度,高速钢轧辊批量投用,这本是提升轧辊寿命的好事,却成了“烫手山芋”。新轧辊硬度达82-85度,与合金刀具硬度相当,合金铣刀铣不动,复合刀片易掉块,加工一台轧辊要耗好几片刀片。单位请来多家刀具和铣床厂家联合攻关,两天过去,愣是没拿出可行方案。生产进度受阻,工人无法正常倒班,大家都急红了眼。
厂家的人撤了,韩国祝却没撤。“想都是问题,做才是答案。”他把这句话埋在心里,开始自己的试验。他先调铣刀中心高度,有效果但不稳定;又收集废旧铣刀,对比正铣和反铣的磨损规律,摸索转速配比,一次次失败,一次次重来。工友劝他:“厂家都解决不了,你一个人折腾啥?”他说:“不试怎么知道不行?”连续跟踪加工过程后,他发现关键问题——铣刀后角与月牙角度匹配不合理。一个大胆的念头冒出来---调整刀片角度。
一度一度地调,一次一次地试。最终,断刀、碎刀的难题彻底解决。改造后,每片刀片可加工3-4个槽,加工转速提升两倍,进给量大幅提升。那台铣床如今运转得稳稳当当,工友们说:“老韩这把‘火’烧得值。”
第三把火
自动化加药的“安心账”
水处理加药看似不起眼,在韩国祝眼里却没有“小事”。过去加药靠人工,工人拎着药品桶一趟趟跑现场,既累又有药品挥发的污染风险,一不小心就可能伤害身体。
“这条路走不通,必须改。”韩国祝牵头启动水处理吨桶自动化加药改造。他设计了一套自动化加药系统,取代传统人工操作。改造完成后,每班节约2小时工作量,加药的准确性和及时性大幅提升,药品挥发污染风险彻底消除。操作室的师傅竖起大拇指:“以前加完药总是一身汗、一身味,现在按个按钮就搞定了。”这套改造算不上惊天动地,却让工友们记在了心里——有个叫韩国祝的工程师,比他们多往前想了一步。
他牵头完成的冷却塔回水管电动阀远程控制改造,实现了远程操控与实时监控;他推进的高效过滤罐优化方案,为水质稳定筑牢了基础;他还开展了十余项消除浪费活动,将精益思想从纸面落到了生产现场……没有惊天动地的豪言壮语,只有现场的脚步声与扳手转动的声响。
