提质降本增效,这里出真招!利好

2026-06-20 17:02:41
来源:青岛港
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AIME

问财摘要

1、前港公司为应对北岸改造、库存攀升和货种结构调整等挑战,推行“三精管理”,优化作业模式、升级技术装备、完善管理机制、再造作业流程,实现降本、提效、提质。 2、通过强化顶层统筹、优化生产计划、强化库存管理,实现了效率与效益双提升。 3、同时,公司深化精细管控,优化搬倒作业模式,压缩中转成本,打通信息壁垒,提升直取效能,创新筛分作业模式,升级设备作业体系,严控生产能耗,优化人力配置,精细化管控人工成本。 4、这些举措不仅有助于应对短期压力,更是实现可持续发展的长远之策。
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文章提及标的
青岛港--
煤炭--

作为山东港口青岛港干散货业务主力单位

前港公司2026年面临北岸改造、库存攀升

货种结构调整等多重挑战

公司紧扣降本、提效、提质主线

聚焦效能、效率两大核心

围绕搬倒作业、能耗管控、人力配置三大重点

通过优化作业模式、升级技术装备

完善管理机制、再造作业流程

走出一条精细化管理提质增效之路

01

强化顶层统筹,筑牢降本增效根基

前港公司以“三精管理”为引领,推行生产成本最优作业模式,优先选用低成本设备,优先安排船船直转、就地市提等直取作业,优化综合调度,全方位压降生产成本。1-5月份,公司外贸矿、外贸铝矾土昼夜平均在泊效率同比分别提高3.7%、9.2%,单吨生产变动成本同比分别降低9.6%、7.8%,实现了效率与效益双提升。

优化生产计划,释放泊位效能。强化单船作业全流程管控,由“以船舶为中心”转向“以库场为中心”,精准调配人员与机械,全面提升生产计划精细化管控水平。4月份在76泊位“帕拉伯杜”轮作业中,结合库场实际动态调整方案,集中作业资源全力提效,仅用41.5小时完成24.8万吨卸船任务,较原计划提效6.5小时,为客户节约移泊费用。

强化库存管理,破解库场难题。公司创新打造“几内亚铝矾土流程发运”新模式,启用约60万吨堆存能力的专用堆场,实现接卸、发运短距离联动。5月份直接流程装车19.2万吨,环比减少搬倒量13.7万吨,节省搬倒费用33万元。1-5月份,公司整体搬倒率31.3%,库存管理效能显著提升。

02

深化精细管控,深挖节支降耗潜力

优化搬倒作业模式,压缩中转成本

前港公司坚持“以库场为中心”,聚焦库场周转和货物发运两个重点,1-5月份,公司外付搬倒费较预算节支降幅23.5%。

精细计划,创新堆场布局。构建市场、现场、库场“三位一体”联动机制,以精准计划为抓手,以流程接卸为主、排料布局为辅,通过交叉货种堆码形成3至4票货并存格局,匹配18股装载机装车作业线直装需求。今年以来累计完成直接发运88万吨,节支二次搬倒费用211万元。

打通信息壁垒,提升直取效能。前置收集船舶到港、货物流向、市场需求等数据,拓展水路疏运通道,采用大小船搭配、泊位轮流作业模式,扩大落地货物直接装船转水比例,今年累计完成码头前沿直取装船25万吨,节约搬倒费用60万元。

创新筛分作业模式。创新采用“固定+移动”筛分模式,优化原矿接卸、发运流程,实现流程直接卸至固定筛分堆场并直接发运。同时将原矿及备用筛分设备转移至移动筛分场地,实施“四同步”工作法(固定与移动筛分场地同步搭配、船舶接卸与筛分场地同步安排、筛分进度与发运进度同步推进、多个筛分场地同步规划),今年累计完成就近无搬倒筛分8.1万吨,节省生产成本19万元。

升级设备作业体系,严控生产能耗

秉持科技赋能、精益管控原则,前港公司聚焦生产痛点难点,开展技术攻关,推动工艺升级与效率提升,深挖节能降耗潜力。

“智”动升级,破解装车能耗瓶颈。针对几内亚铝矿流程化装车中因大块物料多、传统固定格栅频繁堵料的问题,公司对23#堆取料机格栅实施技术改造,将固定式格栅升级为电动推拉提升式,显著优化物料输送效率,大块铝矿单列车装车时间从改造前的3.5小时缩短至2.7小时,装车效率提升22.9%。今年以来累计节约用电量16.5万千瓦时,节省电费支出14.9万元。

统筹堆场资源,降低综合能耗。对65泊位进行统筹规划与精准定位,创新打造“船舶直接落地+流程落地直转”模式,有效节省人工、电费及搬倒费用,实现堆场效能与经济效益的双重提升。

细化机车调度,减少无效损耗。结合17股、18股火车作业属性,优化铁路机车调度管理制度,根据火车到港情况动态规划作业线路,优先保障18股作业资源,减少17股使用,并将闲置机车统一调度返回车库,避免现场启机待时。今年以来,机车累计回库待时615小时,节油12917升,节省费用8.9万元。

优化人力配置,精细化管控人工成本

公司从人员管控、工艺革新两个维度发力,科学配置人力资源,严控人工成本支出,切实减轻员工劳动强度。

创新人力管控模式。3月份,公司88名骨干人员支援董家口建设。面对人员紧缺局面,公司创新推行“一分级、两联动、三错峰”人员管控措施(依据船舶作业进度轻重缓急实施分级清舱,科学统筹人员下舱时序,避免人力扎堆或闲置;17/18股装车推行联动作业,优化精简2名装卸工;对煤炭(850105)装车、卸车和9/10股双线装车三条用人较多的作业线实行错峰作业,合理梯次调配人力),月度节约大量生产加班人次,实现人力高效利用与生产平稳运行双保障。

革新装车作业工艺。聚焦一线火车平车作业劳动强度大、人力投入多等问题,自主研发专用平车作业工具,同步推行装车楼气管、水管一体化清扫车帮新工艺,17/18股流机装车平车作业量直接下降30%,既降低了人工成本,又减轻了一线职工劳动强度,实现了减负与增效的双向并行。

当前

港口行业正处于转型升级的关键窗口期

降本增效不仅是应对短期压力的现实需要

更是实现可持续发展的长远之策

前港公司将以更大力度、更实举措

推动降本增效工作走深走实

为山东港口加快建设世界级海洋港口群

作出更大贡献

供稿|前港公司

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