在炼钢厂150t连铸作业区,1#连铸机大包前,张九钢又一次俯下身,眯着眼观察机械臂的每一次动作。这是他雷打不动的点检习惯,也是他干了近三十年最放不下的事。
张九钢正在拆装液压缸
张九钢,炼钢厂150t连铸作业区运行维护工,钳工高级技师,今年五十岁。从1996年进厂,他就跟设备打了一辈子交道。从钳工到点检工,从点检工到运行维护,他一路上摸爬滚打,修过的设备不计其数,获得过八钢公司标兵,也是一名共产党员。可最让他上心的,始终是眼前这些天天转、天天磨的“老伙计”。
1#连铸机大包滑动水口的液压缸拆装,一直是作业区人人头疼的“硬骨头”。问题出在吊挂装置的关节处——原来用的是铜套。设备跑久了,铜套磨损得厉害,摩擦阻力越来越大。每次换大包,工友们得把液压缸拆下来再装上去,一个班次就要折腾好几回。两个人站在大包臂两侧,又托又推又拉,使出浑身力气,有时候还是卡死不动。工友们私下没少抱怨:“这活儿太累人。”
张九钢把这些话听进了心里。
他主动找操作工聊天,一个一个问:“哪一步最卡?什么时候最费劲?”他把每一个卡顿点记在本子上,回到休息室反复琢磨。铜套容易坏,坏了还不好换,这是根本。那能不能不用铜套?
他翻出图纸,一遍遍比对现场尺寸。下班回家,他打开电脑查技术资料,看到集团内兄弟单位有类似改造案例——用滚动轴承替代铜套,把滑动摩擦变成滚动摩擦,一个人单手就能推动机械臂。他眼前一亮,赶紧把方案记下来。
第二天,他拉上作业区的技术骨干,在机械臂前开了一场现场论证会。有人担心:“轴承能扛住那么重的载荷吗?”张九钢没急着回答,而是找来同类型厂家的运行数据,又跑到120t作业区请教有经验的老师傅。多方求证后,大家心里有了底——这个方案可行。
改造正式启动那天,张九钢拆卸旧铜套、清理关节、安装新轴承、加注润滑脂、调试间隙……每一道工序他都自己上手。轴承安装的配合公差要求高,差了分毫都可能影响效果。他反复测量、微调,直到机械臂转动起来顺滑无声。试操作时,现场围了好几个工友。一个年轻的操作工走上去,单手搭在机械臂上轻轻一推——动了!他又推了推,来回几次,脸上露出惊讶:“这也太轻了吧?”旁边有人笑了:“以前咱俩推半天都推不动,现在一个人跟玩似的。”
改造后的效果立竿见影。原来需要两人合力“较劲”的活儿,如今一人单手就能轻松完成。劳动强度降下来了,安全风险也小了。更重要的是,轴承比铜套耐用得多,故障率大幅降低,设备检修时间从原来的半天压缩到个把小时。算下来,每年节约备件费用和人工成本不是小数目——这正是炼钢厂在“算账经营”里最看重的实效。
张九钢常说:“设备无小事,处处是责任。”他是这么说的,也是这么做的。从一名技校毕业生到钳工高级技师,从普通钳工到设备点检的行家里手,他不怕啃硬骨头,也不嫌活儿脏累。这些年,他记不清自己修过多少台设备、改过多少个零件,但每一次带着工友把难题解开,他都觉得值。
如今,炼钢厂150t连铸作业区以张九钢为榜样,带动更多职工立足岗位搞技改、想办法。大家渐渐明白,创新不一定是大拆大建,有时候换一个轴承、改一个结构,就能让工友少流一滴汗、让设备多转几百个小时。张九钢用自己的方式,改变的是一种作业方式,延续的是一线工人不低头、不服输的那股劲儿。张九钢说,他还会继续琢磨,因为现场总有新难题,也总有新办法。
