面对原料价格上涨、下游市场持续低迷的经营压力,潞安化工(850102)新材料丰喜化工(850102)公司近期将装置挖潜提质作为中心工作,聚焦年度经营目标精准发力,稳根基、强内功、提效益,在能耗双控和降本增效方面取得明显成效。
精准施策扩能稳产
丰喜化工(850102)环己酮装置已投产十多年,为提升装置产能,丰喜化工(850102)实施提质扩能改造,使装置年产能提升18.6%。
该公司部分公用工程目前依赖周边企业供给。为降低公用工程外部供应波动对生产的影响,解决空气系统负荷提升受限的问题,该公司购置高能效燃气锅炉和离心式压缩机,为装置安全、稳定、长周期(883436)、满负荷、优质运行提供保障;建立产量、消耗、生产成本、利润等日报制,定期对装置负荷、工艺数据、影响原因进行分析,实现稳产降耗目的。
电压短暂降低对低压负载设备极易造成致命冲击,进而会引发装置非计划停车。为化解这一风险,该公司为装置10台关键负载设备增加防晃电模块,提升了供电系统的稳定性。
精益管控降低消耗
在设备升级方面,丰喜化工(850102)对高耗能电机进行逐一排查,并采购一级能效电机,分批次、分区域、全覆盖更换;采用智能节电技术,利用检修机会,完成循环水风机节能改造,降低动力电消耗。
在技术优化方面,该公司针对氧化尾气总管与热回收系统压差较大的情况,实施氧化尾气总管改造,既确保系统压差稳定在安全可控范围,又降低了蒸汽消耗。
在工艺管控方面,该公司综合考虑季节、原料、装置负荷、产量、质量等因素,制定生产工艺指令函,优化热回收、氧化、分解、精馏及皂化工(850102)艺;依托工艺生产报警优化管理系统自动采集实时数据和报警信息,快速统计分析,确保工艺参数处于全过程监控状态;调度及班组长每班两次检查工艺管控情况,稳产降耗保质量。
精耕项目提高效益
鉴于碱回收炉用气量较大、城镇燃气价格高等现状,为降低运行成本,丰喜化工(850102)建设供气站,接入比城镇燃气价格低39.45%的压缩天然气(885430);同时优化设计碱回收炉燃烧系统,增加燃气管线自动化紧急切断功能及阻火设施,开展工艺安全危险与可操作性分析,确保作业风险可控。
“环己酮装置存在工艺落后、设备选型偏小、能耗较高、自动化程度低等短板。为提升装置运行质量,我们瞄准行业前沿技术,实施了燃气系统优化、蒸汽系统优化、空气系统优化、电力系统优化、热回收系统优化等项目,达到预期效果,为追平同类标杆企业能(物)耗先进水平奠定了基础。”该公司党总支书记、执行董事、经理刘重阳介绍。
在深耕技改项目增效的同时,丰喜化工(850102)积极实施大宗原料运输招标项目。丰喜化工(850102)公司与太化新材料公司建立了一体化运营体系,即丰喜化工(850102)生产所需原料环己烷由太化新材料公司直供,产品环己酮则返销太化新材料公司。而两企所在地相距500余千米,物流费占比较高,为此,丰喜化工(850102)通过公开招标,引入第三方物流服务商,实现降本增效目标。
另外,鉴于烷塔处理能力偏弱的问题,该公司正在加快推进烷精馏系统优化改造,项目投运后预计降低蒸汽和环己烷消耗约200万元。
