经坊煤业新型建材厂:改良易损件材质 实现矸石破碎作业增产降耗

2026-07-08 22:41:12
分享
AIME

问财摘要

1、经坊煤业新型建材厂致力于将煤矸石制作为标准砖,但在矸石破碎作业中,锤式破碎机篦子板、锤头损耗较快,制约了成本管控。技改之前,篦子板3至5天就得整批更换,每月耗费篦子板550根,每月需消耗锤头约1300块,设备每月停机维修多达8次。 2、该厂技术人员经过试验,制定了详细的技改方案:改用4公分厚耐磨锰钢板替代老式钢轨篦子板,优化了破碎机内部配件搭配结构。更换新材质后,篦板寿命从短短几天延长至一个月,而且配件耐磨性能反转后,破碎机内部损耗逻辑彻底改变:锰钢板比锤头更抗磨损,破碎煤矸石时锤头优先正常损耗,再也不会出现“篦板小破损、锤头全报废”的浪费现象。每月节省生产成本超6.3万元,设备维保频次从每月8次降到1次,运转效率稳步走高。
免责声明 内容由AI生成
文章提及标的

经坊煤业新型建材(850107)厂致力于将煤矸石制作为标准砖,然而在矸石破碎作业中,锤式破碎机篦子板、锤头损耗较快,成了制约成本管控的棘手难题。为了啃下这块“硬骨头”,该厂从配件结构入手巧做优化,用材质改良的小创新收获降本增效的大实惠。

技改之前,该厂破碎机篦子板以废旧钢轨锻造加工而成,工序较为繁琐,每天需要三名工人配合下料加工。受材质限制,篦板耐磨性能差,3至5天就得整批更换,每月耗费篦子板550根。最不划算的是配件损耗不同步,为了保障出料达标,只要篦子板出现磨损,配套的锤头哪怕只是边角轻微受损也要跟着换掉,每月需消耗锤头约1300块,设备每月停机维修多达8次。

该厂技术人员经过试验,制定了详细的技改方案:改用4公分厚耐磨锰钢板替代老式钢轨篦子板,优化了破碎机内部配件搭配结构。更换新材质后,由于锰钢耐磨属性突出,使篦板寿命从短短几天延长至一个月,而且篦板加工只需要切割、成型两道工序,从前三人的活,现在一名操作工就能轻松完成。

配件耐磨性能反转后,破碎机内部损耗逻辑彻底改变:锰钢板比锤头更抗磨损,破碎煤矸石时锤头优先正常损耗,再也不会出现“篦板小破损、锤头全报废”的浪费现象。篦子板月度加工成本从16800元降至5710元,每月可省下材料费1.1万元元;锤头月用量由1300块缩减至640块,按锤头单价76元计算,单月节约锤头采购费5.2万元,两项合计每月节省生产成本超6.3万元;设备维保频次从每月8次降到1次,停机检修时间大幅减少,运转效率稳步走高。

这项破碎机结构优化改造所需资金投入少,仅凭优化配件材质、精简加工工序就落地见效。目前,这套改良方案已在该厂各破碎机全面投用,今后将持续跟踪设备运行数据,深挖细节优化空间,持续降低生产成本,提高生产效率。

文/图 武彩云

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME