恒绿环保碱回收锅炉的平稳高效运行,离不开氨水的持续稳定供给。长期以来,车间生产所需氨水全部依赖外部采购,逐年累积的采购支出,成为制约车间成本管控的突出难题。如何打破困局,从源头降耗?一场以“创新利旧、节能挖潜”为主题的专题会给出了答案。
专题会上,时广经理牵头打破常规思维,将目光投向集团内部资源。经过细致摸排与论证发现,集团自有液氨资源充足,且原停运固废炉区域配套一套闲置氨水制备设备,长期处于搁置状态。基于现有资源优势,车间确立了“唤醒闲置资产、自制替代外购”的优化思路,通过液氨就地制备氨水,直供碱回收锅炉使用,既能盘活闲置资源,又能大幅降低采购成本,实现提质增效与节能降耗双向赋能。
方案一经敲定,各处室迅速协同作战。设备复用难题顺利攻克后,氨水输送管线铺设成为项目推进的关键卡点。若全新采购管道,费用不菲。为严控支出、践行降本理念,维保处团队挺身而出,他们顶着烈日,在厂区废旧管道堆中逐段排查、挑选可用管材(884064),然后小心翼翼地拆除、除锈,再按照新线路重新配管、焊接、安装。一点点丈量,一段段连接,硬是凭着一股“能利旧不买新”的韧劲儿,完成了长达二百多米的氨水输送管道改造。本次施工不仅高质量完成,且所有管道实现“变废为宝”,仅此一项就节省材料费用几万余元,把“节约一分不嫌少”的理念刻进了每一米管线中。
随着最后一道法兰严密闭合,闲置设备被重新唤醒,自制氨水顺着这条利旧管道,源源不断地输送至碱回收锅炉氨水罐。系统一次性投运成功,各项运行参数全部达标,保障了生产需求。
自此,氨水供应实现内部制备、自主供给的全新运营模式,大幅降低了外购成本,真正实现闲置资产盘活、资源循环利用、生产成本压降的多重效益。
二百多米的管道,一头连着闲置资产,一头通向降本增效。这条自主供氨管线,是恒绿人敢于打破边界、向内挖潜的创新线,也是全员践行节能降耗、颗粒归仓的责任线。下一步,公司将持续立足岗位深耕细作、坚持资源最大化利用,让绿色低碳、提质增效的发展之路越走越宽、越走越稳。
