从“乳化”到“清澈”只为绿色建设

来源: 2024-11-22 22:10:14
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  11月22日讯“肉眼可见,液压油已变得清澈透明。”“打桩18号”船员收到报告含水率合格,大家心里的石头总算落了地。回想过去的几天,从发现到解决液压油乳化的全过程依然历历在目。

  作为中交一航局的打桩重器,“打桩18号”南征北战,先后参建了杭州湾跨海大桥、东营广利港码头、莆田南日岛海上风电等十多个项目的桩基施工作业,共沉桩约8000根。虽说沉桩能力突出,但毕竟“年事已高”,因此船员对这艘船格外关注和呵护。

  这一天,伴随着柴油锤一声声击打,看着管桩一点点入水,大副白张水像往常一样在施工过程中巡视机械设备运转情况,突然发现甲板右大钩绞车出绳速度异常,极为缓慢,于是紧急汇报驾驶台,船长宋光宁马上叫停施工。“都别急,让我们的拆卸绞车阀组看看。”

  轮机长杜敦帅迅速带着机舱人员来到甲板上,在拆检右大钩绞车的控制阀组时,发现柱塞内部有杂质,以为只是柱塞卡顿,但在拆解阀组、清洗阀块时,眼尖的杜敦帅发现从阀组流出的少量液压油偏乳白色,心里不禁咯噔一下,凭借多年经验,大概是液压油进水导致的乳化现象。宋光宁和杜敦帅对视了一眼,整艘船的液压系统涉及面非常广,其余地方也有问题了?带着心中的疑虑,机舱人员开始检查液压系统的油罐和所有管路,果然液压油都出现了异常!

  上报分公司船机部并联系液压油检测后,杜敦帅没有等待净化,而是立即带人返回机舱,拆检左右冷却器排查原因,最终发现左冷却器铜管腐蚀,导致油水互窜,也就发生了液压油乳化。

  液压油系统从机舱到甲板,覆盖多条管路,如何过滤净化又让大家犯了难。“既要考虑时间和经济成本,又要考虑环保需求,油水净化最合适。”船机部和船员一番交流碰撞后,决定抽出旧油、清洁油罐后,再补充新的液压油到油罐中,同时租用了两台净油设备,开启真空泵和纳米泵,分别进行杂质蒸发和精细过滤,确保新油冲洗掉管路和液压缸内残留的废油。

  历时2天2夜,机舱人员轮班值守两台泵组运行,终于看到管路中流出的液压油变得清澈透明起来,同步送检合格。“20年来,第一次大范围的油水净化,很成功。”船机团队在复盘时算出,一共净化了液压油20吨,比起全部换新油,节省了17.6万元的成本,还能避免对机械设备造成的损坏,延长设备使用寿命。

  液压油的成功降耗,大大提升了船机团队的信心,由此,大家把这个“金点子”延伸到润滑油等净化上,可以使近30艘船舶更好地实现机械润滑,使柴油机等运转更顺畅,减少排烟污染。

  如今,作为中交一航局二公司首艘自航甲板运输船,“一航津运2”正在运用燃油监控系统掌握真实消耗,以选择最合适的经济航速。(通讯员 张旭 李爱玲)

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