“滤”掉风险 改出效益
近日
兖矿能源煤制油分公司
成品车间1#软蜡反冲洗过滤器
技改项目顺利完工
并一次性投运成功
标志着该公司
原料精细化处理取得关键突破
为装置稳定运行与产品品质提升
奠定了坚实基础
存在问题
煤制油分公司成品车间稳定加氢反应器、异构裂化反应器均为固定床反应器,在长期运行下,反应器床层压差上升,为安全生产带来潜在风险。
去年,该公司通过利旧一组过滤器对部分1#软蜡进行过滤试验,证实原料精细过滤对抑制床层压差上涨效果显著。但由于过滤能力不足,部分未过滤原料仍直接进入反应系统,压差问题随时间推移再次显现。该公司迅速成立“技改攻坚”小组,制定周密改造方案,决定在尾油缓冲罐前新增一套高效反冲洗过滤器,对进入反应器原料全部过滤。
该项目经过两个月精心施工
于近日成功投用
项目从源头上显著降低了原料固含量,延缓了反应器床层压差上涨速度,对催化剂及床层支撑结构起到较好保护作用,有效降低非计划停工风险及备件损耗。
此次技改是煤制油分公司
以技术创新驱动精益生产
向本质安全与效益运营迈进的
重要实践
进一步增强了
装置整体运行的韧性与经济性
经测算
该项目每年可节约
材料维护费用约10万元
作者:张璞李彦飞
编辑|张悦编审|张帆审核|周燕
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