【沉得下 盯得住 有提升】热电厂2号机组圆满完成C修任务 一次开车成功
4月23日,历经12天的紧张鏖战与连续攻坚,中盐内蒙古化工热电厂二号机组C级检修圆满收官。锅炉点火、汽轮机冲转、发电机并网等重大节点均实现一次成功。此次检修既严控质量、保障设备稳定,又统筹资源、实现成本最优。全体参修人员用实绩、实效诠释了“沉得下、盯得住、有提升”文化导向。
统筹全局抓落实
为高质量完成检修任务、夯实年度发电根基,热电厂高度重视,由厂长牵头成立二号机组C修指挥部,分设工作小组与专业小组,对检修准备、现场实施实行全流程统筹。提前制定详尽的检修方案与安全保障措施,为连续攻坚筑牢基础;召开检修动员会统一思想、明确分工、凝聚合力;科学策划“滑参数停机”,有效压缩机组冷却时间,抢出检修窗口期;坚持每日召开协调会,动态跟踪安全、质量、进度,现场破解技术难题,全力确保机组一次并网成功。
创新驱动破瓶颈
面对氢气掺烧系统并入、机组参与调峰调门波动、锅炉磨损、夏季真空度低、烟囱吊装法兰对接等一系列技术难点,锅炉、汽机、环保三大专业主动出击,经过研究计算确定氢气燃烧器安装角度,精细调节调门开度行程、工艺设备组合防磨措施、空冷风室喷淋加装、自制烟囱吊装固定卡具,成功攻克多项“硬骨头”,实现机组启动后各项运行参数全面优于预期。检修现场同步实施落煤口改造、分离器精准检修等技术革新,让存量装置焕发新效能,将检修战场变为技术创新的实践平台。
精细管理保质量
检修一线深入践行专业化、精细化管理要求,以目视化与标准化双轮驱动,全面提升现场管控水平。现场规范设立检修物资专属存放区,标识清晰、定置有序;检修文件包精准配置到岗,涵盖作业指导书、质量验收标准、安全技术措施等全套资料,确保每道工序有章可循、每步操作合规达标。与此同时,检修计划与进度表张贴上墙,节点任务、责任分工、完成时限一目了然,进度实时更新、动态跟踪。全流程、全要素的标准化管控,为二号机组检修高质、高效推进筑牢了坚实根基。
分毫必争降成本
热电厂紧盯降费目标,牢固树立“过紧日子”的思想,分离器靶区、老鹰嘴浇注料经过专业化、精细化管控,提高检修质量,本次无检修,降低浇注料维修费用6.5万元;炉膛落煤口套管经过技术改造,运行周期延长至24个月,降低浇注料及落煤口材料费用5.5万元;高温过热器防磨瓦经过技改后,运行良好本次无检修工作,降低浇注料及防磨瓦材料费用1.95万元;优化滤芯更换周期及EH油箱检查,节约滤芯及EH油2.51万元;减少分离器脚手架搭设2套,节约费用3.4万元;在保障检修质量的同时全力压减外委费用。通过技术改造、自主维修、修旧利废等具体降费举措,共计节约费用51.16万元。实现了“成本控制”与“技术赋能”的双重收益。
蓄势赋能启新程
此次C修的圆满收官,是热电厂全体干部职工“一条心、一股劲、一起干、一定成”的生动写照。全员同频共振、同向发力,在有限工期内牢牢守住安全红线、高效抢出检修进度、节约了真金白银,交出了一份成色十足的实干答卷。下一步,热电厂将全面固化本次检修经验,持续深化专业化、精细化管理模式,以更加昂扬的斗志冲刺年度生产经营目标,为公司高质量发展筑牢坚不可摧的能源保障。
图文|范亚楠
复审|王建刚
中盐内蒙古化工