放心大胆地做,出了问题我负责
在宝山基地炼钢二区,29个泵组、90台循环水泵是保障生产的“心脏”。传统定速水泵无法调速,生产负荷降了,设备仍在全速运转,存在“大马拉小车”的现象。可是这套运行模式沿用了多年,设备运行稳定;如果改变,需要考量运行模式变化、风险和新设备投入成本。这让现场一直左右为难。
面对“改出问题谁担责”的顾虑和“稳定压倒一切”的惯性,能源环保部水生态中心作业长丁杰一席话点醒众人:“不能看着电能白白浪费!节能是必由之路,能环人不能怕难!”
一支平均年龄35岁的改善队伍迅速集结:生产运行骨干谈伟江、赵传宝,电气技术骨干李晶、陆叶,机械技术骨干张智威、赵抒……他们决心啃下这块“硬骨头”。
“改造不能凭经验,得用数据说话。”一场45天的“数据攻坚战”就此打响。运维人员24小时坚守一线,电气骨干李晶带队驻场,采集电流、扬程等参数。白天摸排设备,夜晚汇总分析,终于摸清“病灶”:17台泵组长年“大材小用”,电能浪费超30%,其中78%的泵组存在动力输出过剩。李晶坚定地说:“必须用精准调速打破僵局!”
方案制定初期,分歧随之而来。“直接换电机风险太高,生产线停不起。”面对固有模式的惯性阻力,作业长丁杰主动担责:“放心大胆地做,出了问题我负责。”最终,团队确立了“永磁同步调速电机替换+变频控制系统加装”的改造方向。
改造过程中,李晶钻研图纸、反复核算,为解决信号干扰问题,在现场“泡”了三天,拿出了解决方案。陆叶扛下施工重任,用激光测距仪将电机底座精度控制在毫米级,面对老旧泵组管线凌乱、空间狭窄的难题,他趴在设备下两小时,手绘最优路径,采用“分段拆卸、原位组装”的方式避免大动干戈。
转炉区域3RH泵组改造窗口期仅8小时。运维、电气、机械骨干齐上阵,团队协同,提前三天模拟调试程序,早早备齐备件,整夜紧绷神经。改造当晚,众人全程驻守,汗水浸透工装,直至天边泛白——改造成功,能耗直降42%!
项目投运后,团队建立闭环管理机制:每台泵组改造后72小时监测,及时调整偏差;搭建动态预判模型,根据生产计划微调参数;定期巡检、整理技术手册、开展培训,确保系统始终运行在最优工况。
2025年核算数据出炉,众人激动不已:循环水系统用电量大幅下降,节约用电成本可观。“咱们只是给水泵调调速,省出来的钱都能买一套房子了!”团队成员这句玩笑话,道出了满满的成就感。
打破固有模式,需要的不仅是技术,更是担当。这群能环人顶着“改出问题谁负责”的压力,用45天的数据攻坚、无数个昼夜的协同奋战,诠释了新时代的工匠精神。