【提质增效进行时】实干攻坚破难题 降本增效促发展
编者按
时序更迭,岁月流金;新程浩荡,奋楫再发。2026年是“十五五”规划开局之年,齐翔腾达以山东能源集团“五个年”活动为引领,紧紧围绕“度危求进、提质增效”工作主题,系统梳理各领域工作亮点,凝聚发展共识、激发奋进力量,特开设【提质增效进行时】专栏,以经验共享促互学互鉴,为开启“十五五”新征程、续写高质量发展新篇注入强劲动力。
今年以来,各单位紧扣安全生产与提质增效工作主线,聚焦生产运行中的难点、堵点,主动担当、精准发力,通过隐患治理、资源盘活、技术革新等一系列务实举措,破解生产瓶颈、深挖内潜效益,以扎实行动推动各项工作提质增效、稳步向前。
本期提质增效专题合集,选取科力公司、化工六厂、供排水厂近期亮点工作,看他们如何破解发展难题,以实际行动推动各项工作再上新台阶。
科力公司
创新驱动筑牢高端催化产业根基
科力公司立足催化剂研发与生产主业,牢牢守住安全生产底线,通过一系列技术创新,持续夯实高端催化新材料发展根基。
1
针对现有产品,通过大量的实验筛选,选用结构稳定载体,降低工业过程中存在的飞温风险。
2
完善器预硫化技术,避免现场中毒等,兼顾了效率,实现安全与效率的平衡统一。
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精准调控结构分布,保证了催化剂低温活性与长周期稳定性。
科力公司搭建的柔性生产平台,可以实现多品类催化剂快速切换,进一步扩大系列产品产能。同时不断推进工艺技改升级,在铜系产品生产中优化处理流程、新增配套设备,降低滤饼含水率,提升窑炉运行效率,每月可节约能源费用超十万元。
科力公司将继续推行精细化管理,优化生产管控流程,减少原料损耗,不断提升产品批次稳定性,以项目赋能、以技术增效,全力推动公司高质量发展。
化工六厂
闭环强管理技改破难题
化工六厂针对离心机滤布更换频繁、辅料消耗大等生产难题,组建技术骨干专班,全面排查物料、机泵、管线等关键点位,开展专项技术攻坚。
经排查,技术人员发现该情况是由于废水系统黑色油状杂质积聚,加之部分滤网破损失效,导致杂质窜入下游造成管线阀门堵塞,使离心机负荷攀升、滤布污染加速、使用寿命锐减。技术人员研判症结后,迅速完成破损滤网更换加固,系统残留杂质彻底清理,从源头阻断杂质下行。同时进一步优化巡检路线、加密滤网检查频次,建立“巡检—排查—处置—复查”闭环管理机制,做到隐患早发现、早处置、早清零。
本次整治成效突出,废水杂质显著减少、设备堵塞问题根治,滤布使用周期从7天延长至30天以上。既节约辅料成本、降低物资消耗,又减少岗位重复作业,实现了降本增效。
供排水厂
利库+技改双向发力打出增效“组合拳”
供排水厂从清仓利库和小改小革双向发力,打出一套降本增效“组合拳”。
4月份,供排水厂自行消化及支援其他单位利库大小阀门31件,各类螺栓、垫片、管件等物资430余件,账外累计消耗金额1.8万元,账内消耗资金5.8万元,切实盘活存量资产。同时,供排水厂同步推进节能技改,完成水处理装置升级改造,将22台机械过滤器的反洗水,从原有的“直排至污水处理系统”模式,全面切换为“进水处理一体化回收再利用”模式,改造后,单台机滤每次反洗可减少浓水排放200吨,经核算,单次全流程反洗即可节约成本3万余元。
此举既实现库存资源高效盘活,又让水资源能够循环回用,减少了排污总量、降低了污水处置负荷,从源头压降生产运行成本,用实际行动践行了降本增效理念。
作者:万奇顺、刘保伟、张荣山、许冰