阜康能源完成空预器改造 节能实效突出
近日,阜康能源顺利完成锅炉空预器整体更换改造。改造投运后成效显著,引风机电流和一次风机电流降幅明显,两台风机每月可节约运行成本超16万元,设备长期存在的积灰堵塞、腐蚀漏风、换热效率低等问题也得到有效解决。
空预器是锅炉尾部烟道的换热设备,其运行状态直接影响制粉系统干燥出力和锅炉热效率。此次改造的空预器已连续运行超过十年,在长期高负荷运转下,管束逐步出现积灰堵塞、腐蚀泄漏等老化问题。针对这一情况,阜康能源发电车间开展全面排查,发现完全盲堵的管束占总数的15%,另部分管束存在轻微泄漏但未做盲堵处理。这些问题导致锅炉排烟温度升高、供电煤耗上升,既造成能源浪费,也使设备安全隐患持续加重,改造工作迫在眉睫。
为此,阜康能源发电车间第一党支部将空预器焕新列为“书记项目”,组建攻关小组。为精准破解难题,党支部先后召开三次专题会议,组织骨干力量深入现场,逐根管束排查隐患,详细记录每处泄漏和堵塞的具体位置,确保问题底数清、根源明。经过多轮对比论证,攻关小组最终确定改造方案。
项目从3月中旬启动筹备,4月初进入现场施工。为确保改造高效推进、按期完成,攻关小组提前绘制技术升级改造“横道图”,将各项任务分解到每一天、每一个环节。从改造方案细化、物料到货验收把关,到现场施工组织协调、安全质量全程管控,党员骨干始终坚守一线、全程盯守。
空预器内部作业面极其狭窄,最窄处仅够一人侧身通过,且光线昏暗、空间密闭,给施工带来极大不便。在新管箱安装关键阶段,攻关组成员钻进管箱内部检查焊缝,负责焊缝检查的党员李长青说:“进去一次至少蹲两个小时,出来的时候腿都是麻的,腰也直不起来。”即便如此,大家依旧坚守标准,对数个管箱的几十道焊缝逐一进行人工细致检查。
设备改造后,运行效能大幅提升。除了风机能耗下降带来的成本节约,锅炉排烟温度明显下降,机组供电标煤耗同步降低,即使在深度调峰工况下也能稳定运行。同时,之前因管束盲堵和泄漏导致的局部温度偏高、二次燃烧等安全风险彻底消除,设备安全稳定性显著提升,实现了降本、节能、增效、保安全的多重目标。