众志成城“掘”胜局!万年矿掘进区单头单进创纪录
5月份,冀中股份万年矿掘进区通过深挖生产潜力、狠抓现场管控、优化施工措施、强化管理、精心组织生产,单头单进刷新近十年来半煤岩巷道月度进尺历史纪录。
精心组织,跑出掘进“加速度”
“要想提高单进水平,关键要在组织上下功夫。”掘进区区长孙毅介绍,他们锚定“向管理要效率、向组织要进度、向工序要提升、向技术要产能、向设备要效能”工作目标,他们摒弃了过去“等人、等料、等条件”的被动模式,积极推行“班计划、日考核、周总结”的生产组织方式。
针对13930运料巷顶板破碎等复杂地质条件,他们采取小循环掘进方式,及时打设超前锚索等措施。在工字钢支护作业中,后路运输采用“齿轨车+履带搬运车”协同作业,掘进机直联一部皮带,大幅减少皮带检修维护工作量,充分释放岩巷掘进设备效能。每天早班前,技术员根据地质变化和设备状况,科学制定当班进尺目标;班组长现场统筹调度,科学调配人员、设备与物料,全力保障人停机不停、工序无缝衔接。
创新创效,按下效率“快进键”
“老办法解决不了新问题,必须用创新破局。”在施工过程中,他们始终坚持向技术要效益、用创新提效率的思路,不断突破现场管理难题。
针对水泵难以随时跟头移动的问题,副区长赵福森因地制宜,自主设计焊制了专用水泵架。他将泵架框挂在皮带机尾跑道上,使水泵能够随掘进进度灵活前移,大幅减少了人工移泵的时间,有效降低了职工劳动强度,真正实现了水泵“跟头走”。
针对皮带运行中出现的跑偏、上飘问题,团队又自制了防飘防偏装置,具备自动纠偏和有效压制上飘的双重功能,成功消除了掉煤现象,不仅改善了巷道文明生产条件,还显著提升了现场标准化管理水平。
通过一项项务实管用的小改小革,创新不仅解决了长期困扰现场的“老大难”问题,更推动生产效率实现了“换挡提速”,为施工提质增效注入了源源不断的内生动力。
正向激励,激发全员“拼劲头”
为充分调动职工积极性,该矿推出了“台阶式+超产累进”激励机制,考核单元从“月度”细化到“小班”。同时,对当月无“三违”、出勤率高的职工,再额外发放安全绩效奖。这种“干得多、干得好,既有面子、又有票子”的做法,极大激发了队伍干劲。
矿工会敲锣打鼓送上贺信,并为职工发放了床品三件套、洗漱包、大水杯等慰问品,气氛热烈。每一次的庆功慰问,都是为了激励大家再接再厉、再创佳绩;职工们纷纷表示,要把这份荣誉转化为持续高效进尺的动力。