海纳美腾承接山东一选煤厂“二次浮选”项目试运行成效显著
近日,海纳美腾承接的山东省一选煤厂EPC技改项目建设进行中,其中重点推进的“二次浮选”项目完成试运行,并取得显著成效。
工艺破局:从源头解决精煤灰分偏高难题
据悉,该选煤厂原有浮选系统长期面临浮选精煤灰分偏高、产率受限的痛点,重介精煤系统还因此额外承担为浮选精煤"背灰"的负担,制约了选煤厂整体效益的释放。针对上述问题,海纳美腾在技术路线上采用"一浮粗选优化+二浮深度精选"两步法闭环工艺:一浮环节优化原有浮选机操作参数,主动产出高灰尾煤,释放高质量中间产物;二浮环节引入旋流微泡浮选柱,对一浮精煤进行深度分选,精细脱除残余高灰细泥,从工艺源头解决问题。
旋流微泡浮选柱是整套方案的技术核心。与常规浮选机相比,它能产生大量细小均匀的气泡,泡沫层最大可达1400mm——是原来的数十倍,高灰细泥的二次脱除效果大幅提升。设备结构简洁、运行参数稳定,便于自动化控制,从根本上保障了产品质量的一致性。项目推进节奏紧凑有序,自正式带料运行以来,各项指标持续平稳,第一次带料指标即达到正常水平,技改成效迅速显现。
数据“话”成效:印证产率与质量双线跃升
经5月投产当月试生产化验数据与经济效益综合分析,"二次浮选"工程取得成效显著。浮选精煤灰分由原先的约11.5%稳定降至9%左右,主精煤质量波动明显减少,产品可全部直接掺入综合精煤;重介精煤系统为浮选精煤"背灰"的问题得到根本解决,重介精煤产率提升1%以上,主系统产能得到有效释放;尾煤泥灰分由57%提升至70%左右,浮选尾煤灰分提高12%以上,发热量降至约1020大卡,为后续推进去煤泥化奠定了坚实的工艺基础。
在产率与经济效益方面,浮选精煤产率(占入浮煤泥)提高10.75%,综合精煤产率实现提升2.63%。按年入选原煤80万吨测算,全年新增综合效益达1800万元,矿井综合经济效益大幅提升。
此次山东选煤厂"二次浮选"项目,以旋流微泡浮选柱为核心,以数据驱动工艺优化,项目实现了产率与质量的双线跃升,为同类型选煤厂提质增效提供了可复制的优质方案。
文/图丨尚峻陈振(党群工作部海纳美腾)